為了解決現(xiàn)場“多加一”的協(xié)調問題,提高生產效率。一家工廠成立了一個精益生產研究小組。
目標設置
經過全面調研,結合精益管理的核心方向,將影響作業(yè)效率的鋼卷小車和步進梁作業(yè)過程的控制定為實施目標。
制定對策
在“分批次發(fā)論文”的問題上,主張對策放在工序收斂上。指出由于生產過程中的“堆砌”,操作設備不可能是純自動的,應該人機結合。通過成員間的合作與互補,利用魚刺分析原因,順利制定出對策。
實施對策
根據(jù)制定的對策,團隊成員在4個環(huán)節(jié)進行了改善測試,取得了生產時卸料操作增加5秒、步進梁啟動增加5秒、離線檢查增加40秒、3#和4#步進梁增加5秒的成績,使單卷生產時間減少了28%。
改善效果
通過實施“軋機減少批量計劃時間釋放產能”,取得顯著效益:每批產能提高42.5噸。同時減少離線切割損耗兩次,共計30m,減少切割損耗0.9噸,約0.54萬元。同時固化了“改善”的效果,建立了標準化的操作流程,并在四班生產中推廣。
活動效果
在獨立精益指導下,實施精益管理,通過團隊成員的合作解決實際生產中的問題,提高了生產效率,給企業(yè)帶來了效益。同時,團隊成員通過分步實施,強化了精益改善的思想,提高了解決生產線問題的能力。
精益只是一個節(jié)點,但不是終點。我們在生產過程中還有許多問題和瓶頸要克服。在后續(xù)工作中,要繼續(xù)發(fā)揚團隊合作精神,運用精益管理工具,全力以赴發(fā)展改善。
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