某公司是一家以開發(fā)、生產(chǎn)高檔水暖器材及五金件和銷售本企業(yè)產(chǎn)品的公司,目前已成為多家全球頂級品牌商的重要供應(yīng)基地和首選供應(yīng)商,保持著良好的發(fā)展勢頭。但是,隨著企業(yè)銷量的快速增長,生產(chǎn)管理中的問題也日益突出。水龍頭是公司比較有代表性的、屬于大批量訂單式生產(chǎn)且訂單較為連續(xù)的產(chǎn)品。其存在的問題如下

其一是生產(chǎn)現(xiàn)場管理混亂。車間布局不合理,在制品庫存較多,物流鏈迂回,人員安排不合理等。

其二是生產(chǎn)線利用非常不平衡。在銷售淡季,車間有時會處于生產(chǎn)閑置狀態(tài);但在銷售旺季,車間則需要通過加班加點生產(chǎn)來滿足產(chǎn)能需求。

其三是交貨周期長。


一、公司水龍頭生產(chǎn)線價值流圖分析

1.工藝流程分析

水龍頭每月平均需求量為33000件,整個制造過程包括鑄造(1~3工位)、機加工(4~9工位)、磨拋(10~13工位)、組裝(14工位)四個工序,各工位包括制砂芯、澆注、鑄造后處理、粗加工、加工進水孔、加工出水口、加工閥芯孔、加工提拉孔、試氣、剝皮、磨拋、超洗、電鍍、組裝。部分工位作業(yè)生產(chǎn)信息如圖1中的“C/T”所示。

對水龍頭的工藝流程進行分析發(fā)現(xiàn)存在以下問題:

(1)工位作業(yè)時間相差懸殊,各工位之間搬運距離長,導(dǎo)致生產(chǎn)線不能實現(xiàn)一個流生產(chǎn)。


(2)加工時間利用率低,產(chǎn)品從投入到產(chǎn)出需時454+28.25*3600=102154s(s代表秒,以下均簡用s),而實際加工時間僅有454s,加工時間的利用率僅為0.44%,時間浪費驚人。


(3)一次合格率低,電鍍和組裝的一次合格率分別只有92%和86%。


(4)大量的在制品庫存導(dǎo)致產(chǎn)品的交貨周期長達(dá)22.3天,加工效率僅僅為0.0236%。


2.生產(chǎn)節(jié)拍分析

通過對各工序進行時間測量可知,目前鑄造工序需要43s,機加工工序需要48s,磨拋工序需要57s,而組裝工序只需40s,最長和最短加工時間相差17s,生產(chǎn)節(jié)拍為57s,生產(chǎn)線平衡性較差。加工時間的不平衡,導(dǎo)致了在生產(chǎn)加工過程中的物流不暢和大量的在制品庫存。


3.價值流現(xiàn)狀分析

通過以上收集的水龍頭生產(chǎn)線的生產(chǎn)信息以及作業(yè)要素先后順序邏輯關(guān)系,采用精益生產(chǎn)中價值流圖的繪制方法,繪制出價值流現(xiàn)狀圖。如圖1所示:

根據(jù)價值流現(xiàn)狀圖,可以發(fā)現(xiàn)以下改善點:

(1)改進工序流程:消除不必要的不增值活動,降低生產(chǎn)成本。

(2)改進生產(chǎn)線平衡:改進作業(yè)方法,盡可能實現(xiàn)流程生產(chǎn),平衡生產(chǎn)線,提高生產(chǎn)效率。

(3)改進生產(chǎn)線布局:減少運輸距離。

(4)采用生產(chǎn)看板來拉動生產(chǎn):使生產(chǎn)可視化,減少在制品庫存,逐步實現(xiàn)連續(xù)生產(chǎn)。

(5)實現(xiàn)準(zhǔn)時化供貨:包括供應(yīng)商供貨準(zhǔn)時化和在線原材料供應(yīng)準(zhǔn)時化以及向客戶供貨的準(zhǔn)時化,縮短交貨周期,減少庫存成本。


4.繪制未來價值流圖

根據(jù)以上對價值流的現(xiàn)狀分析和提出的改善,描繪出未來的價值流圖。如圖2所示:


二、改進方法的實施

1.工序流程的改進

運用“ECRS”原則和“5W2H”技術(shù)對產(chǎn)品的工序流程進行分析、改進:對于檢驗工序,取消一些不必要的重復(fù)工序;對于搬運工序,把鑄造、剝皮、磨拋車間位置相連,把加工設(shè)備合理地重置,并用物流車來轉(zhuǎn)移產(chǎn)品,以取消大量的搬運工序;對于存儲工序,嚴(yán)格執(zhí)行按下道工序需求的拉動式生產(chǎn),并建立磨拋流水線,避免等待和過量生產(chǎn),從而取消大量的存儲工序。


改進前、后工序流程的各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)對比分析如表1所示。改進后消除了大量不增值活動,達(dá)到了改進工序流程、縮短加工周期、減少浪費的目的。

2.生產(chǎn)線的平衡

根據(jù)動作經(jīng)濟原則對生產(chǎn)線進行作業(yè)改進和平衡:對于磨拋工位。通過建立磨拋流水線消除不必要的手工操作,使產(chǎn)品磨拋的生產(chǎn)周期時間由原來的57s減少到45s;對于機加工位,通過調(diào)整工位安排和設(shè)備布局,并建立看板管理信息系統(tǒng),減少搬運、走動、等待浪費,使生產(chǎn)節(jié)拍從48s調(diào)整為37s,同時工人人數(shù)由5人降到4人;對于組裝工位,通過重新安排工位員工,并調(diào)整工作臺位置,使作業(yè)時間由原來的40s減少到10s以內(nèi):再將電鍍和組裝工位合并成一個相對獨立的流水線且節(jié)拍時間減少為42s。


改進后形成了鑄造、機加工、剝皮、磨拋、電鍍組裝五大工序,生產(chǎn)節(jié)拍從改進前的57s調(diào)整為45s,且各工序之間的用時差異明顯減少,生產(chǎn)線平衡得以改善。


3.生產(chǎn)布局的改進

(1)機加工車間生產(chǎn)布局改進。

在機加工車間建立單元生產(chǎn),單元線工位之間推行單篩流,并在每道工位間設(shè)立物料周轉(zhuǎn)架,以加快產(chǎn)品的周轉(zhuǎn)頻率。同時對設(shè)備重新進行U型布局,使設(shè)備布置更緊湊。改進后節(jié)約占地面積約37.4㎡,搬運距離也由原來的5O米下降到目前的0米,同時生產(chǎn)周期由2天下降到0.5天。


(2)電鍍組裝生產(chǎn)布局改進。

通過把超洗、電鍍和組裝車間合并與連線,在人員沒有增加的情況下使產(chǎn)能增加了1倍,而且做到了所有產(chǎn)品檢驗前全部沖水,避免了迂回物流。


生產(chǎn)布局的改進不僅從根本上消除了生產(chǎn)和運輸路線的曲折,節(jié)省了共588米的搬運距離,而且使生產(chǎn)布局更緊湊,占地面積從原來的600平方米縮小到470平方米左右,還節(jié)省了大量的時間和人力資源。


4.看板管理

使用三種看板形式:生產(chǎn)狀態(tài)看板、工序間看板、雙卡看板系統(tǒng)。

(1)生產(chǎn)狀態(tài)看板。通過把每一規(guī)定時間段內(nèi)發(fā)生的問題產(chǎn)品、在制品數(shù)量等阻礙滿足顧客需求的生產(chǎn)問題寫在看板上。以告知和凸現(xiàn)主要的生產(chǎn)問題并觸發(fā)車間內(nèi)支持人員對問題做出快速反應(yīng)。

(2)工序間看板。即在上、下工序間設(shè)定在制品庫存數(shù)量和位置,以定量的方法嚴(yán)格控制在制品庫存的超量。

(3)雙卡看板系統(tǒng)。即在兩個相同的物料箱上標(biāo)明同樣的物料信息和數(shù)量,相互更替;待用完一箱容器中的半成品后,另外一箱容器半成品投入使用,同時發(fā)出訂單補充一箱容器存貨,箱子的容積既是控制訂貨點,又能控制訂貨量。


三、改進效果分析

實施改進方案后重新對該生產(chǎn)流程進行量化分析,得到表2。


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文章標(biāo)簽:精益生產(chǎn)案例
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