案例一:駁橡皮筋改善


改善之前的描述:


1.材料擺放混亂,取用時采取額外的調(diào)整動作。


2.縫紉過程中第二條線的多余轉(zhuǎn)動動作


3.額外的螺紋切削動作


4.冗余位置調(diào)整動作


改善帖子描述:


1.剪橡皮筋的同事把橡皮筋放在一起,縫的時候可以一次放很多橡皮筋,不用單獨(dú)拿一根橡皮筋。


2.縫制第二條線時,不需要轉(zhuǎn)動橡皮筋,但可以直接縫制。


3.調(diào)整自動斷線尾部長度,無需再次斷線。


改善后結(jié)果:與改善前相比,改善后每條橡皮筋縫制時間減少4.8秒/條,員工總縫制效率提高23%。


案例2:按鈕對齊改善


改善之前的描述:


1.扣板位置很遠(yuǎn),釘扣的時候需要很長時間才能放下衣服拿到扣子。


2.扣子放好之后,需要重新拿放衣服,然后再移動,這是浪費(fèi)動作。


改善帖子描述:


1.將按鈕撥盤移到機(jī)器側(cè)面,伸出手去拿按鈕。


2.拿扣子的時候,不用脫衣服就可以直接移動。


改善后結(jié)果:與改善前相比,改善后每件縫制時間減少6秒/件,員工整體縫制效率提升13%。


案例3:步驟改善


改善預(yù)描述:要將腳拉到側(cè)骨的骨骼位置,需要將蝴蝶完全去除,車經(jīng)過骨骼位置后再取蝴蝶,然后將蝴蝶背部的腳拉起來。


改善后期描述:如果蝴蝶出不了骨位,直接通過骨位拉動蝴蝶,切下的片不會脫離蝴蝶。車過骨位后,直接推蝴蝶,后面部分繼續(xù)拉腳。


改善后結(jié)果:與改善前相比,改善后每件的縫制時間減少了2秒/件,一定程度上提高了員工的縫制效率。


看,動作改善并不難。請大家睜大眼睛,看看日常生產(chǎn)中還有哪些不必要的動作,可以是改善。讓我們迅速行動吧!

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